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保定伺服阀维修价格公司600MW2号机T

发布时间:2024年05月11日    点击:[12]人次

【运行分析】某公司600MW2号机TV2更换伺服阀运行操作分析发电运行安全屋

一.事故前的工况:

03月12日 12:00 2号机机组负荷400MW,B,C,D,E磨运行,主汽压力15Mpa,煤量162T,其他参数正常稳定。

2号机正常保持顺序阀方式运行,其进气方式为1、4号调门同时开关,之后在高负荷段2号调门和3号调门才先后参与调节,下部先进汽有一定的抬轴作用。

二.事故发现及简要处理过程:

03.12 12:00,值班员发现TV2开度反馈为95%,S值升高至1.0,伺服阀油缸压力降至1.9Mpa,可能为伺服阀故障,汇报值长,通知热控、机务;

13:03,经省调同意后值长下令退出机组AGC控制方式;

13:35, 经过专业组讨论,初步判定为TV2伺服阀故障,决定在线进行更换;

13:45,热控到位后进行单顺阀切换,将汽机由顺阀方式切为单阀方式运行,降负荷至300MW,停运2B制粉系统;

15:45,负荷稳定在240MW,退一次调频,热控开始缓慢关闭GV2;

16:00,GV2关闭到位,准备开始关GV4,观察机组1.2瓦油温变化不大,但振动变大,2Y最大达104um、1Y最大达78um,决定继续降负荷观察;

16:55,启动电泵并入给水系统,退出2A汽泵,3100rpm备用;

17:12,启动2F制粉系统,停运2C制粉系统,投入微油油枪;

19:00,机组降负荷到180MW稳定后缓慢关闭GV4,关闭TV2,观察振动最大95um(2瓦Y向),其它参数正常,许可工作票8093交检修人员更换TV2伺服阀;

19:45,TV2伺服阀更换完毕;

19:50,开启TV2、GV2/GV4,2Y振动最大101um,1Y振动最大达71um;

20:23,升负荷到240MW,2A汽泵并入给水系统,退出电泵;

20:40,退出2F制粉系统微油枪;

20:44,机组投入协调控制、一次调频;

20:56,升负荷到300MW,启动2C制粉系统,停运2F制粉系统,停运电泵;

21:35,机组控制方式由单阀切换到顺阀控制,瓦温、振动等参数正常。

三.主要风险点控制及应对措施

1.降负荷处理TV2伺服阀过程中TV2突关,导致机组参数突变,导致1,2瓦振动和瓦温,汽包水位,轴向位移等参数超标达到跳机值(紧停值),导致机组跳闸或被迫停运。

应对措施:

①做好TV2突关事故预想,盘上人员分工明确,做好TV2突关后快速打磨降负荷准备,并试运油枪正常;

②重点关注机组TSI参数,特别是1,2瓦温度和振动,轴向位移,及时试运主机相关油泵,当主要参数达到紧停值时保证机组安全停运;

③专业迅速制定处理方案后及时降低机组负荷,本次事故前工况负荷400MW,相比较高负荷来说已经降低了风险,其后及时降负荷至180MW,为处理TV2突关以及关闭单侧汽门都创造了有利条件。

2.关闭单侧汽门时导致机组参数不正常大幅上升。

应对措施:

①关闭单侧汽门时操作要缓慢,值班员参考去年年底1号机处理TV1时关闭速率在2%,2瓦瓦温最高到95度,这次事故处理时汽门关闭速率设定在1%,在后期关闭GV4时由于单侧进汽对机组影响较大,将汽门关闭速率设定在0.5%。这次在关闭汽门的整个过程中参数没有大的波动,相比去年年底1号机TV1处理本次事故参数控制的更加稳定;

②加强监视主汽压力参数,各轴瓦振动、瓦温、回油温度变化,轴向位移及推力瓦瓦温的变化,上下缸温差的变化,在关闭汽门的过程中,任一轴瓦温度达到100度,任一轴振达到125um,任一轴向位移测点大于0.6mm或小于-0.6mm时,高压缸上下缸温差达到85度,应立即中止操作并进行恢复,继续降低负荷稳定后再进行操作;本次处理中先期降负荷到240WM后开始关闭汽门,当发现振动迅速加大时及时停止操作,继续降负荷至180MW,保证参数正常稳定;

③关闭汽门过程中T-MAST投自动,其他调门可以很好的跟踪开启,压力、水位控制的更稳定一些;

④在关闭TV2前,为防止GV2和GV4关闭不严,导致关闭TV2时对参数影响太大,在做好预控和加强监视的同时,将汽门关闭速率减小到0.5%,减小参数扰动。

在实际处理中由于GV2和GV4关闭严密,因此没有发生压力大幅变化的情况。

3.低负荷运行机组单侧进汽水位调节不稳。

应对措施:

①低负荷下维持一汽一电运行,提高给水的可靠性;

②调节再循环保证给水泵均在安全范围内运行,并做好电泵与汽泵间负荷的合理分配,2号机电泵出口门存在卡涩的问题,启动电泵前提前做好准备;

③关闭汽门过程中T-MAST投自动,汽门关闭速率设定较小,达到稳定汽压从而减小水位的波动,整个处理过程应特别是在关闭汽门和开启汽门时对水位的控制,注意压力的变化,提前做好预控,本次操作汽门关闭、开启比较缓慢,压力控制稳定,水位最低至-122mm,处在可控范围内;

④一电一汽时加强就地巡视,低负荷情况下应特别注意小机四抽逆止门有无撞击声,否则停运旋转备用小机运行,减小四抽用汽。

4.低负荷运行时燃烧不稳。

应对措施:

①由于负荷降至180MW,保持D,E,F制粉系统运行,并投入F磨微油装置;

②加强火检监视并合理分配煤量,由于180MW D,E制粉系统点火能量不满足,应加大D,E制粉系统出力,适当减小F磨出力,若火检仍不行及时投入油枪运行;

③稳定锅炉风量,解除送风自动,维持送风量600T/H以上,监视引风机自动调节负压正常;

④低负荷运行时开大一台备用磨冷风门,防止一次风机抢风。

5.其它注意事项

①整个检修期间监视EH油压正常、油箱油位正常,做好高压主汽门TV2进油截止阀或安全油逆止阀内漏预想,做好紧急情况下补油的准备;

②关闭汽门前加强与检修人员沟通,一定要检修人员和运行人员共同确认后再进行操作;

四.建议

1. 处理中由于机组的负荷降至180MW,小机供汽压力已接近下限0.2MPA,本次事件中,我们只是将2A小机退出旋转备用,期间将2A小机的转速降至3100r/min。但是也是分担了四抽的用量,而且负荷180MW下单台汽泵或电泵都能满足给水流量的需求,因此,在以后发生类似的情况时应考虑停止一台小机,用以增加2B小机的用汽裕度。

2. 检修人员交代主汽门伺服阀的寿命一般在6年左右,因此检修人员应尽早将更换伺服阀列入机组检修项目,提前更换,防止此等事件重复发生。

(说明:传播发电技能,不负时代重托,感谢同事Xuningx的运行分析)

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